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成功案例

CASE

雄安新区产业园300立方PP模块雨水收集系统施工纪实——全流程验收记录

项目背景

2024年,雄安新区某产业园新建项目配套雨水收集系统。项目位于雄安新区启动区,总建筑面积约8万m²,地下一层停车场,地上为办公楼和厂房。根据海绵城市建设要求,项目需配套建设雨水收集与回用系统,用于园区绿化灌溉和道路冲洗。

设计参数:蓄水池容积300m³,有效蓄水深度2m(双层模块),平面尺寸15m×10m,池顶覆土800mm(绿化带),底部埋深3.5m。模块选型:1000×500×250mm(45T),双层叠加。防渗方案:两布一膜(500g/m²)。回填材料:级配碎石。

工程由河北丘岳环保科技有限公司负责模块供应和施工技术指导,总包方负责土建施工。合同工期60天,实际施工45天(提前15天完工)。

工程难点

这个项目有三个主要难点:

第一,地下水位高。场地地下水位在地面以下2.5m,蓄水池底部埋深3.5m,基坑开挖后有1m在水位线以下。需要做降水处理,否则基坑积水无法施工。

第二,工期紧。项目是雄安新区重点工程,雨水系统必须在主体结构封顶前完成,否则影响后续绿化和道路施工。实际可用施工窗口只有45天。

第三,场地狭窄。施工场地北侧是已建好的办公楼,南侧是临时道路,可用作业面只有20m×15m,大型机械进场受限。

施工过程

第一阶段:基坑开挖与降水(第1-7天)

基坑尺寸16m×11m×3.8m(比蓄水池每边多500mm工作面)。采用明挖放坡开挖,坡度1:0.75。地下水位线以下部分采用轻型井点降水,在基坑四周布设6口降水井,24小时不间断抽水。降水效果良好,基坑内水位始终保持在开挖面以下500mm。

基底处理:原状土夯实后铺设200mm厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95。碎石垫层的作用是找平+排水+扩散荷载。用2m靠尺检查平整度,偏差控制在30mm以内。

第二阶段:防渗层施工(第8-14天)

基底验收合格后铺设两布一膜。底面:先铺一层土工布(保护层),再铺两布一膜,膜面朝上。侧面:围护墙内侧先抹20mm厚1:3水泥砂浆找平,再铺两布一膜。

焊接采用双轨热熔焊,焊接温度250℃,速度2m/min。每条焊缝100%充气检测,共检测焊缝28条,一次合格率96%(1条焊缝因温度波动补焊后合格,2条焊缝因膜面褶皱重焊后合格)。

阴角处理:底面和侧面交接处做300mm圆弧过渡,用预制砂浆块固定。这个细节很多项目忽略,导致阴角处膜堆积折叠,后期容易渗漏。

第三阶段:模块拼装(第15-25天)

模块从北侧入口进场,人工搬运到基坑内。先拼装底层(第一层),再拼装上层(第二层)。每层模块按设计图纸排列,卡扣互锁连接。拼装过程中注意:

1、模块排列方向:1000mm方向沿蓄水池长边布置(15m方向),500mm方向沿短边布置(10m方向)。这样长边方向接缝少,整体性更好。

2、预留管道位置:进水管(DN200)、出水管(DN150)、溢流管(DN200)、排空管(DN100)的预留孔位,在模块拼装时同步预留。管道穿越防渗膜处用不锈钢法兰+密封胶处理。

3、层间连接:上下层模块通过专用连接件固定,防止层间滑移。连接件间距≤500mm。

模块拼装实际用时8天(比计划多1天),主要耽误在管道预留孔的精确定位上——第一版预留孔位置偏差50mm,返工调整了2天。教训:预留孔位必须在拼装前用全站仪放线定位,不能凭经验估算。

第四阶段:保护层与回填(第26-38天)

模块拼装完成后,顶面铺设50mm厚1:3水泥砂浆保护层,养护48小时。然后进行回填。

回填是这个项目最顺利的环节。材料全部用级配碎石(5-40mm连续级配),分层回填,每层250mm,两侧对称(高差≤250mm)。用小型振动压路机碾压,压实系数≥0.94。

回填过程全程旁站监理,每层碾压后做压实度检测(灌砂法),共检测32个点,全部合格。这个环节是保证蓄水池长期安全的关键——回填质量做好了,模块受力均匀,30年没问题。

第五阶段:蓄水验收(第39-45天)

回填完成后进行蓄水试验。关闭排空管和溢流管,从进水管注水至设计水位(2m深,约300m³),静置72小时。

验收结果:72小时水位下降3mm(标准是≤5mm),合格。同时检查四周地面无沉降、无渗水迹象。

项目最终一次性通过验收,比合同工期提前15天。总包方评价:"这是我做过最顺利的雨水收集系统工程。"

项目效果

系统投入运行后,年收集雨水约1800m³(按雄安年降雨量500mm、收集面积4000m²、收集系数0.9计算)。收集的雨水经沉淀过滤后用于园区绿化灌溉和道路冲洗,每年节约自来水约1500m³,水费节约约6000元。

蓄水池运行18个月以来,水位稳定、无渗漏、无沉降。周边绿化长势良好,停车场路面无开裂。系统运行状况良好。

经验总结

这个项目成功的三个关键:

1、前期准备充分。降水方案提前论证,降水井在基坑开挖前就施工完毕,避免了"挖了基坑再降水"的被动局面。

2、材料质量过关。模块用全新料1000×500(45T),两布一膜用500g/m² HDPE,回填用合格级配碎石。材料检测报告齐全,没有以次充好。

3、施工管理到位。关键工序(防渗焊接、回填碾压)全程旁站监理,检测数据真实可靠。模块预留孔位返工虽然耽误了2天,但避免了后期更大的损失。

教训也值得总结:预留孔位必须提前用仪器放线,不能拍脑袋;降水方案要提前做,不能等基坑挖了再想办法;施工日志要详细记录,方便后期追溯。

厂家建议

河北丘岳环保科技有限公司,源头厂家,生产+设计+施工一体化。主营PP雨水收集模块、海绵城市系统。这个项目的成功证明:只要设计合理、材料过关、施工规范,PP模块蓄水池的施工质量和长期性能完全有保障。有工程案例合作欢迎交流。